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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:变压器内部绕组情况分析仪
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪
双通道16位AD采样,8寸彩色触摸屏,亮度可调,USB2.0接口,支持数据上传和联机测试
变压器绕组变形测试仪:变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数基本保持不变,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线耦合程度基本一致;
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪技术特点
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪采用先进的DDS扫频技术;
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪采用双电源供电:市电AC220V士10%,内电源6V5AH蓄电池;
先进的DDS扫频技术
参考标准:DL/T 911-2016
当变压器在试验过程中出现匝间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形程度;
1. 采用先进的DDS扫频技术;
2. 采用双电源供电:市电AC220V±10%,内电源6V5AH蓄电池;
3. 采用高速,高集成化微处理器设计;
4. 输出正弦波幅值可通过软件设置;
5. 双通道16位AD采样;
6. 8寸彩色触摸屏,亮度可调;
7. 多可以保存120组测量数据,供随时查阅或上传至PC机;
8. 有强大的上位机软件,曲线分析、打印和生成word文档;
9. USB2.0接口,支持数据上传和联机测试;
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪技术指标
1. 设置6种不同的扫描方式:
线性 1K-1000kHz_1.0步进1kHz 1000点
线性 1K-1000kHz_0.5步进0.5kHz 2000点
线性 1K-2000kHz_1.0步进1kHz 2000点
线性 1K-2000kHz_0.5步进0.5kHz 4000点
分段100HZ - 1000kHz 1440点
分段100HZ - 2000kHz 2440点
2. 测量范围:(-100dB) - (+20dB)
3. 测量精度:0.1dB;
4. 扫描频率精度:0.01%;
5. 信号输入阻抗:1MΩ;
6. 信号输出阻抗:50Ω;
7. 同相测试重复率:99.9%;
类型多种多样,引起故障的原因也纷繁复杂,要完全避免故障是不可能的,只有不断总结
各类变压器故障及其处理方法,不断总结经验,提高水平,才能确保变压器长期、安全、
稳定运行。
1 变压器跳闸故障分析
⑴变压器送电跳闸。原因有:外壳闭锁装置触点不到位或者接线错误,这种问题可用万用
表检查一下触点情况加以判断和及时整改;与变压器配套的高压柜电流保护装置设定的整
定值偏小。因为变压器在空载合闸时,瞬间引起的励磁涌流可达额定电流的6~8倍,甚至
更高。因此需重新设定高压柜电流保护装置的整定值;⑵运行时变压器保护动作跳闸。在
未查明原因前不得将变压器投入运行。对以下重点因素,作排查做出综合判断:①变压器
外观有无明显反映故障性质的异常现象。②变压器其他继电保护装置动作情况。③温控与
风机装置是否一致。④保护及直流等二次回路是否正常。⑤输出侧电网和开关控制柜等设
备有无故障。
2 绝缘电阻下降
⑴若是变压器高低压绕组全部都是由环氧树脂浇注而成,一般不会出现高低压绕组对地绝
缘下降,如出现绝缘电阻下降,一般多为绕组表面水蒸气凝露、灰尘等杂物引起的。处理
方案是清洁一下绕组表面,表面水蒸气凝露用抹布擦一下风干即可解决。
⑵若是高压绕组用环氧树脂浇注而低压绕组不浇注的话,紧固低压绕组用的环氧板也易因
吸潮导致绝缘降低,解决此种吸潮可采用太阳灯烘干、风机通风等方法。
⑶在变压器的安装就位过程中,低压绕组内部和铁心柱之间也易落入杂物使得整体绝缘下
降。可断开三相的连接铜排,用兆欧表确定问题出在哪一相,再仔细查找。
⑷在用兆欧表测量铁心对地的绝缘时,也很容易下降,铁心的绝缘下降可从以下三方面考
虑:一是是否存在多点接地现象;二是检查铁心覆盖漆本身绝缘是否下降;三是铁心上使
用的绝缘板是否吸潮使绝缘下降。
3 变压器噪声问题
运行中的变压器产生的噪声如果远大于正常值。处理方法有:⑴变压器具有独立的变压器
室时,方法有:①变压器车架下加装防振胶垫。②变压器室内四周装一些吸声材料。③低
压引出排改用软连接,母线固定牢靠;⑵目前输变电技术的提高使6~10kV电网电压往往普
遍偏高,在保证低压供电质量的前提下,尽量把高压分接向上调(低压输出电压降低),
以此消除变压器的过励磁现象,降低变压器的噪声;⑶变压器的电压波形发生畸变(如谐
振现象),产生噪声。可以考虑加装减小谐波的装置;⑷变压器缺相的问题。变压器缺相
时,铁心不能正常励磁,会产生噪声。需要检查变压器高压熔丝是否损坏和上一级线路电
源;⑸检查噪声是否由变压器风机、外壳和其他零部件的共振产生。判断方法可分别用绝
缘棒抵一下外壳门板和风机,看噪声是否变化。如果噪声明显降低,则在风机与夹件的接
触部分加弹性胶垫,并且紧固各螺栓;检查外壳时,拧紧加固各连接部分的螺栓,并且在
门面与门框的接触部位增加胶条,减少外壳门的振动。在外壳与地面接触部分同样加垫橡
胶板,减少外壳与地面的共振。
4 工频耐压放电
按有关验收标准规定,变压器现场验收工频耐压值为出厂值的85%。在现场对变压器进行工
频耐压试验时(高压侧工频耐压试验和低压侧工频耐压试验),如果低压侧发现放电现象
时,可重点检查低压绕组对外的连接支撑等部件,可先断开三相连接的连线,先分相去检
查绝缘电阻、绝缘距离等,基本上可以立即判断出哪一相有问题;在有问题的一相重点检
查低压绕组到铁心、夹件之间的位置,以及有没有铜丝等杂质,另外检查一下支撑件的绝
缘情况;如果高压绕组出现放电现象,可重点检查高低压绕组之间以及高压绕组间的绝缘
距离,检查绕组是否途中发生的位移等现象,如有的话,重新调整。
5 绕组温度过高
变压器运行中随着负荷增大,变压器的温升会升高,而变压器的实际温升又决定了变压器
的寿命。因此在实际使用过程中,需要尽量降低变压器绕组的温度。在现场有限的空间里
,一是要跟踪变压器绕组的温度,通过温控设置控制风机来给绕组散热;二是增加配电室
的通风效果,以便于变压器的散热,特别是在条件允许的情况下,为配电室安装空调,保
证变压器室的环境温度。
6 套管闪络
变压器套管积垢,在大雾或小雨时造成污闪,使变压器高压侧单相接地或相间短路。变压
器套管因外力冲撞或机械应力、热应力而破损也是引起闪络的因素。变压器箱盖上落异物
,如大风将树枝吹落在箱盖时引起套管放电或相间短路。变压器在电力系统中起着枢纽作
用,其是否正常运行直接影响到电力系统的工作效率。近来发现,变压器在运行过程中,
由于绝缘漆老化、电磁线选用不当、人为操作失误、变压器长时间超负荷运转等等原因,
致使其发生短路事故。一旦变压器发生短路事故,就会产生巨大的电流,当线路和设备承
受不了这股电流时,就会损害变压器的线路和设备,严重的话甚至会损害整个电力系统。
为此,研究分析导致变压器发生短路事故的原因,并由此提出提高变压器抗短路能力的措
施,对提高变压器的稳定运行具有极其重要的意义。
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