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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:变压器内部绕组参数测试仪(中试大厂)
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪
双通道16位AD采样,8寸彩色触摸屏,亮度可调,USB2.0接口,支持数据上传和联机测试
先进的DDS扫频技术
参考标准:DL/T 911-2016
变压器绕组变形测试仪:变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数基本保持不变,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线耦合程度基本一致;
当变压器在试验过程中出现匝间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形程度;
当变压器遭受短路电流冲击或其他冲击后,变形有以下几种:
①绕组整体变形,是由于运输过程中,受到冲击、倾斜、振动等外力影响,造成绕组位移。这种变形绕组尺寸不变,只是对铁芯的相对位移变化。绕组的电感量、饼间电容量不变,对地电容量变化。一般电容量减小。
在等值电路中,谐振峰点向高频方向平移。所以,这种变形后所测频谱图中,和以前比较,各谐振点都仍然存在,不发生变化,只是峰值均向高频方向平移(向右)。
②中试控股详细讲解饼间局部变形,在短路电磁力作用下使部分固定不牢线饼被挤压,另外一些线饼拉长,这样饼间电容被改变。这种变形的后果使等值电路图中一些电感变大,一些变小;
与电感并联的饼间电容也随之改变。测量频谱图时,部分谐振峰点向高频方向移动,而且峰值下降;部分谐振点向低频方向移动,峰点升高。通过谐振峰值变化情况,判断饼间变形面积和变形程度。
③匝间短路,从理论上讲绕组发生匝间短路后,电感值下降,频谱曲线发生明显变化,幅值上升,一些谐振点峰值消失。
但理论是这样的,实际上难以捕捉到这种情况。一旦运行中发生匝间短路,线匝将被烧断,重瓦斯跳闸,压力释放阀动作,这时变压器油色谱分析也会不合格,变压器将吊罩检查的。
④引线位移变形,由于引线长度较大,固定不牢时,运行中产生位移变形。当引线位移时,等值电路中表现为两端口电容变化。
当信号入口端引线位移但引线电容与其他电路并联之,所以它的变化不会对频谱曲线有明显变化;而输出端引线位移,引线电容变化后对频响曲线有明显变化,尤其是曲线中300kHz~1MHz范围内。所以,在实际测试中,采用中性点注入信号源,以防上述的影响。
如果引线对地电容减小,频段内幅值上升,反之,则下降;引线对地电容变大,预示着引线向外壳方向移动,引线对地电容变小,则表示引线向绕组方向移动。
⑤中试控股详细讲解绕组辐向变形,当绕组受辐向力作用时,使内绕组向内收缩,直径变小,电感量变小。这时内外绕组间距离变大,其电容变小,将使频谱图中的谐振峰点向高频方向移动,且幅值有所增大。
⑥绕组轴向扭曲变形,当变压器绕组间隙较大或有部分撑条移位,在电磁力作用下,使绕组在轴向被扭曲为S状。这时部分饼问电容和对地电容减小。测量的频谱图上,有部分谐振峰向高频方向移动,在低频段谐振峰幅值下降,中频段峰值略有上升,高频段不变。
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪技术指标
1. 设置6种不同的扫描方式:
线性 1K-1000kHz_1.0步进1kHz 1000点
线性 1K-1000kHz_0.5步进0.5kHz 2000点
线性 1K-2000kHz_1.0步进1kHz 2000点
线性 1K-2000kHz_0.5步进0.5kHz 4000点
分段100HZ - 1000kHz 1440点
分段100HZ - 2000kHz 2440点
2. 测量范围:(-100dB) - (+20dB)
3. 测量精度:0.1dB;
4. 扫描频率精度:0.01%;
5. 信号输入阻抗:1MΩ;
6. 信号输出阻抗:50Ω;
7. 同相测试重复率:99.9%
使用绕组变形测试仪在使用过程中的注意事项。
(1)使用前,请先检查测试仪的外观,检查电源开关位置是否在“关”的位置、各接线端子是否正常;
(2) 测试仪的“接地”没有连接正确前,请不要开始绕组变形测试;
(3) 试验前应将被试变压器线端充分放电;
(4)中试控股详细讲解绕组变形测试应在解开变压器所有引线(包括架空线、封闭母线和电缆)的前提下进行,并使这些引线尽可能的远离变压器套管(周围接地体和金属悬浮物需离开变压器套20cm以上),尤其是与封闭母线连接的变压器
(5)测试时必须正确记录分接开关的位置。应尽可能将被试变压器的分接开关放置在第1分接,特别对有载调压变压器,以获取较全面的绕组信息。对于无载调压变压器,应保证每次测量在同一分接位置,便于比较
(6)变压器铁心必须与外壳可靠接地。测试仪外壳、测量阻抗外壳必须与变压器外壳可靠接地;
(7)应保证测量阻抗的接线钳与套管线夹紧密接触。如果套管线夹上有导电膏或锈迹,必须使用砂布或干燥的棉布擦拭干净;
(8)测试仪使用完毕后应放置在干净、温度较低的位置,避免强烈振动,并防止脏污的灰尘进入测试仪内部。
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪采用先进的DDS扫频技术;
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪采用双电源供电:市电AC220V士10%,内电源6V5AH蓄电池;
用于现场变压器绕组变形测试的短路阻抗测试仪除必须具备携带方便、操作简单、具有良好的测试精度及测试重复性外,还必须具有良好的抗干扰能力。现场的干扰主要来自于以下几个方面:
(1)试验电源谐波的影响;
(2)试验电源电压的不稳定性;
(3)试验现场的50Hz同频干扰。现就以上三方面因素对短路阻抗测试值的影响及消除措施简述如下。
消除试验电源谐波对测试结果的影响
试验用的电源,难免有各种各样的谐波存在,而且谐波分量的幅值是不稳定的。高次谐波对变压器短路阻抗的测试值有较大的影响。设被试变压器在无谐波情况下的短路阻抗值为Z,当施加具有谐波分量的测试电压u=α1sin(ωt+ψ)+α2sin(3ωt+ψ1)时,流过变压器的电流为:
考虑谐波以后的变压器短路阻抗有效值为:
由上式可知,由于测试电源谐波的存在,实测短路阻抗值与无谐波情况下的短路阻抗值之间具有一定的差异。
欲消除测试电源谐波对短路阻抗测试结果的影响,短路阻抗测试仪必须具有优良的滤波性能。通常用硬、软件相结合的方法,可以基本消除测试电源谐波对短路阻抗测试结果的影响,满足变压器绕组变形测试分析、判断的需要。
试验电源电压的不稳定性对测试结果的影响
中试控股电力讲解试验电源电压的基波分量在测量周期内的不稳定性对测试结果有直接的影响。由于短路阻抗为一感性阻抗,电流与电压之间具有一定的相位差,当测试周期内的电压基波分量发生变化时,电流不可能同步发生变化,从而会产生测量误差。
为减小试验电源电压不稳定性带来的短路阻抗测试误差,通常的方法是通过多次测量求平均值的方法来解决,但效果并不很理想,同时还会延长测试时间。欲有效解决上述问题,短路阻抗测试仪必须对测量周期内所采集到的信号进行分析与运算,较大程度地减小测试误差,同时也不延长测试时间。
试验现场的50Hz同频干扰
试验现场的50Hz同频干扰主要来自变电所运行设备的电晕干扰和试验仪器用的220V交流电源耦合到测量回路所产生的干扰。
欲减小试验现场的50Hz同频干扰对短路阻抗测试结果的影响,测试仪器必须从硬件上最大限度地抑制由于220V交流电源耦合引起的同频干扰,当测试现场电晕干扰较大时可采用测试仪器换极性的方法,并适当提高被试变压器的试验电压、电流。
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