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少油设备时指互感器和电容型套管等。近几年来对国产带金属膨胀器的密封式互感器测试发现,氢含量偏高,如表2-125所示,通常认为造成互感器油中单值氢组分增高的原因是互感器进水受潮,或在生产过程中干燥不彻底,在运输、存放及运行一段时间后潮气溶向油中,水分在电场作用下产生电解或水与铁起化学反应而产生氢。但测试表明,绝大多数密封式互感器油中含水量都比较低。所以氢气单值增高的原因不能简单地归结为进水受潮。

常见的原因主要有:
(1)加装金属膨胀器。研究表明,氢含量 与加装金属膨胀器有关,电流互感器1991年加装金属膨胀器前后的色谱分析结果如表2-126所示。
表2-126 互感器加装金属膨胀器前后色谱分析结果(ppm)
|
采样时间 (年▪月) |
H2 |
CH4 |
C2H4 |
C2H6 |
C2H2 |
CO |
CO2 |
C1+C2 |
H2O |
|
1989.10 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
85.8 |
1612.8 |
无 |
|
|
1990.5 |
28.9 |
2.1 |
3.5 |
痕 |
无 |
86.4 |
1272.6 |
5.6 |
|
|
1992.8 |
691.9 |
6.4 |
10.8 |
2.9 |
无 |
445.5 |
28190 |
20.1 |
15.8 |
|
1993.8 |
1144.9 |
6.8 |
8.7 |
2.2 |
无 |
525.6 |
2770.7 |
17.7 |
18.8 |
由表2-126中数据可知,改装后氢含量明显增高,这是因为金属膨胀器采用的金属是不锈钢等,它们在加工时吸附的氢未得到处理,在油的浸泡和电场的作用下释放出来了,而且释放的速度非常快。从表2-125中数据可以明显看出互感器氢含量的变化规律:从投运前的一定量增长到最高量,然后逐渐下降,有的甚至达到零。这就是说,投运前由于油浸的原因产生一定量的氢,投运后在电场作用下,增长到最高量,然后不再增长而逐渐下降。有的互感器在投运前含有一定量的氢,投运后并不增高,一直下降,这说明在投运前,在油浸下氢已经充分释放,达到了最高量,投运后在电场作用下,也不会释放了,故呈下降趋势。
(2)产品制造缺陷。如真空处理不彻底、装配不良、电屏错位或断裂等因素,都可致使互感器在正常工作电压或过电压下产生局部放电,其累积结果导致油纸绝缘老化分解。此外,末屏接触不良,屏极电位悬浮,将产生严重局部放电,表面滑闪放电,甚至击穿。其产气特征除了H2及CO、CO2外,还可检出乙炔。
(3)互感器内部一次连接夹板、螺杆、螺母等松动,接触电阻大,局部温升剧增,从而导致油的过热,分解出大量气体,它可使金属膨胀器伸长顶起上盖。此类故障在出厂检验时难以发现,只能靠严格的质量管理来保证。
(4)检修不当。由于现场条件所限,换油后真空脱气不充分,油纸间隙中残存气泡;现场带油电焊补漏;吊芯干燥在一般烘房中进行,而未采取真空干燥工艺等,都是检修后新的致氢原因。
有的单位在电容型套管测试中也发现上述现象,如表2-117所示。这是因为含碳量高的金属也具有放氢特性。
当发现少油设备氢含量单值增高时,有的单位认为,对氢含量小于1000ppm时,可以不处理,仅适当缩短监测周期,只要氢含量不再提高,稳定下来过段时间自然会呈下降趋势,慢慢散发掉,个别设备氢含量达到1000ppm,应及时处理。
少油设备氢气含量增高的处理方法如下:
(1)对装有金属膨胀器的互感器,若油中出现单纯氢超标,而水分含量又在合格范围内,可进行一段时间的跟踪试验,待氢含量趋于稳定或下降后,则减少或取消跟踪试验。
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